原SMT贴片线
技改缘由
SMT旧贴片设备采购时间为2013年,目前已达到折旧年限。在线体单侧作业时,员工使用半自动印刷机将灯板丝印好后从半自动丝印机移至接驳台,在经过贴片机、回流焊后,人工下板检测,最佳贴片速度15000CPH,实际最快贴片速度只能达到11000CPH。随着灯具产量增加,存在以下问题:空间浪费,搬运浪费。旧贴片设备无法满足组装线生产需求,且旧设备使用年限久元器件老化会导致停线维修等问题,因此需要购买新设备来提高贴片产量。
技改方式
SMT新贴片线采用两线进回流焊(如下图)。新贴片线使用自动上版机、自动锡膏印刷机,节省了人力,只需提前安排人员往上版机料框中备料,将备好料的料框放置在上版机中,就可实现自动上料、印刷,无需安排固定人员印刷锡膏。旧印刷机和贴片机继续使用,配合新设备平移机进入双轨回流焊,可实现双线同时作业。
技改过程
第一步:规划设备布局及抽风空位置灯、提前布置电气线路为设备安装调试做准备。
第二步:设备吊装、安装、调试。
设备厂家原计划用1-2周时间来安装调试SMT设备。为加快安装进度,满足紧张的生产任务需求,我们积极与设备厂家沟通,并提前规划布局,安排SMT员工紧急加班数日完成货架、设备和物料的转移摆放布置;提前布置SMT现场电气线路、排风和吊装方案等。在充分准备和员工积极配合下,最终只用两天时间就完成了新设备的安装调试,极大提升了效率节约了时间成本,避免了安装调试给生产高峰期带来停产的影响。
改造效果
1、节约成本工时(以120P灯板为例)
改善前后对比 | ||
项目 | 改善前 | 改善后 |
人数 | 3 | 4 |
工时 | 10H | 10H |
贴装数量 | 1149 | 2000 |
单人1小时生产 | 38.3 | 50 |
效率提升:(50-38.3)/38.3≈30% 成本降低:改善前3*10*30/1149≈0.78 改善后4*10*30/2000≈0.6 成本降低0.78-0.67≈0.18 |
||
说明:人工成本以30元每小时计算 |
2、节约成本:以120P灯板为例
单片灯板成本节约0.18元、一天生产约2000片120P灯板、一年工作日时间约为290天
预计一年节省费用:0.18*2000*290=104400元
3、取消夜班降低安全风险同时节约电费;
4、双轨回流焊可同时双线作业减少设备回流焊设备的投入10万元;
5、提高效率:目前双线作业可提升效率30%,后续设备熟练使用还有提升空间。
审核编辑:汤梓红
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