水泥厂板式给料机提产改造中的电气控制
石料生产线日需石灰石6000t,需要台时输送产量800t,中控给定板式喂料机频率35Hz,台时产量仅为440---480t/h,离800t/h的设计产量差得很远,破碎机每天需要运转14h。为此,对板式喂料机系统进行了分析与改造。
1、问题分析
石灰石破碎系统工艺如下:
矿山运输石灰石的车辆自卸至卸料坑,通过板式喂料机调整给料到石灰石破碎机,破碎后的石灰石由皮带输送机输送至圆堆堆场。中控启动设备过程为圆堆料机、皮带输送机、破碎机、板式喂料机。经分析,系统主要有以下问题:
1) 卸料坑容量小,板式喂料机速度快了容易断料。中控无法看到卸料坑内料量,不能根据现场情况及时调整给料量大小,而且现场没有操作装置,不能根据现场情况调整板喂机速度,只能通过对讲机通知中控开停设备,控制极不方便。
2) 控制箱在低压配电室,当有大块石灰石时,现场不能调整给料,若现场与中控联系不及时,容易造成卡料。
3) 板式喂料机和皮带机有连锁控制,但是现场控制时,会失去连锁,容易造成压皮带事故。
2、改造方案
将卸车坑的高度由原来的3m提高到5m,并增加运输车辆,提高卸料坑内料量,来保证板喂机料层厚度。同时,对控制电路进行改造,由原来的控制柜本地\中控控制改为本地\现场\中控控制。
增加的电气元件:速度调整电位器RP1(2.2kΩ);信号隔离器B4(输入0-10V,输出4--20mA);旋柄式三档转换开关S6(ZB2-BJ3C);频率表PHz;现场控制箱(300mmx200mmx400mm )。
电气改造说明:
1) 变频器3,4端子输出的0-10V的供电电压通过速度调整电位器输出0-10V信号到信号隔离器B4的端子2+ ,3-脚,信号隔离器的电源由变频器的10号端子24+和11号端子24一供给。隔离器4--20mA的输出信号(正)经转换开关S6的L端子、C端子输出,经急停按钮ABL2和频率表PHz,到原电路给定信号
隔离器3号端子,输出的4-20mA负极和原电路B1的4号端子相接。
2) 中控输出的给定信号4--20mA正极由22号端子断开,接入转换开关S6的M端子,转换后由C端子输出,经急停按钮ABL2和频率表PHz,到原电路给定信号隔离器3号端子。4--20mA负极接线不变。
3、改造效果
由于加大了卸车坑的容量,板式给料机的频率提高到45Hz,台时产量增加到580--630t/h ,破碎机电动机功率因数由原来0.45一0.55提高到0.7-0.8,生产时间缩短为9h。增加现场控制箱后,增加了现场急停和破碎机电动机运行频率显示功能,方便了岗位根据现场情况操作。中控、现场可以直接转换,优化了控制方案。
电话:13606279786
审核编辑:ymf
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